初的連拉連退的拉絲設備,廣泛使用蒸汽做為退火保護,防止銅絲在退火過程中氧化,但在使用中會發現有很多問題,如需要純凈水,需要經常補充循環水,同時還有防止燙傷的措施,長時間使用還會發現設備的許多零部件都會被高溫蒸汽損壞,以致零件變形甚至腐蝕。
后來我們采用氮氣來代替高溫蒸汽進行保護,但每次都購買或租用鋼瓶,成本不僅僅包括氮氣本身,還包括鋼瓶的租金、運輸、處置及安全防護等費用,如果使用氮氣發生器,就可以有效地解決上述問題。
1氮氣發生器的工作原理
氮氣發生器采用氮氣偏壓吸附( PSA)系統,從壓縮空氣中生產出持續的氮氣。制氮系統由兩組突出的碳分子篩(CMS)構成,經過預處理的壓縮空氣進人CMS容器底部,然后流過CMS,氧氣和其它微量氣體被其吸收,只讓氮氣通過。如圖1所示。
CMS不同于普通的活性碳,它有很多很狹窄的氣孔。這種氣孔可以使小分子如氧分子通過,而將進入CMS的大的氮氣分子隔離開來。大的氮分子從分子篩的旁路通過,再形成成品氮氣。
為了保證制氮的連續性,整個系統實際上有兩個CMS交替工作,我們形象地稱正在工作的一個叫“在線床" ,經過一段時間的工作后,“在線床"差不多已經吸附飽和,系統自動將“在線床"轉換為再生模式,排掉其吸附的污染物。另一個CMS則轉成為“在線床",交替循環進行分離。兩組CMS在分離和再生模式之間的輪轉確保了能持續不斷地產生氮氣。
整個氮氣發生裝置主要由1套凈化系統、1臺氮氣發生器組成
2氮氣發生器的優點
(1)采用目前國際成熟可靠的PSA系統,結合其的工藝流程、優化的管路設計以及的填充技術,有效防止CMS的剝落失效,能杜絕吸附塔內隧道效應的產生。從而使CMS的性能大大提高。節省能耗的同時,可一步產出純度為97% ~99. 99%的氮氣。如有特殊要求,可以使純度達到99. 999% (無需提純)。
(2)配備了高精密度的過濾器,使氮氣的微塵粒小于0.01 um,含油量小于0.001 ppm。如額外配備吸附干燥機、無菌過濾器裝置等,更可滿足例如液晶顯示器、石英振蕩器、食品、醫藥等特殊行業的高要求。
(3)低廉的運行成本。氮氣發生器以潔凈的壓縮空氣為原料,無需消耗任何化學品,就能產出符合要求的各種純度的氮氣,總體成本約占購買液氮或氣氮的10% ~35%,可節省大量的費用。
(4)的無人化操作。氮氣純度分析控制儀對氮氣的純度實時監控,對純度不合要求的氮氣不予排放,從而杜絕因氣體不純而影響產品質量。通過可靠的PLC控制,可實現24 h自動化無人操作。
3與傳統氮氣變壓吸附(PSA)制氮設備相比具有的特點
(1)工藝。解決了CMS的粉化問題。傳統的PSA制氮系統,其工藝管路中有8個閥門,分別位于
吸附塔的上下方,每個切換周期中的不同時段,氣流分別自下而上和白上而下雙向流過吸附塔,這樣造成分子篩受沖擊而容易粉化;而氮氣發生系統工藝管路上只有4個閥門且都在吸附塔下方,每個切換周期過程中氣流只是自下而上單方向流動,分子篩受到的沖擊較小,因而從根本上解決了PSA制氮機的分子篩粉化問題。
(2)設計。全自動控制。當用氣量小于設備產氣量,氨氣壓力上升到預設值時,設備即進人經濟運行模式:機器暫停運轉,也不消耗壓縮空氣;當隨著用氣量的增加而導致氮氣壓力下降到設定啟動值時,設備即可自動啟動并正常運行。
(3)選材。整機內的管路均選用不銹鋼材質。
(4)結構。一體化的機箱設計,內部氣路、電路布局合理,方便維護;整體美觀整潔。
4氮氣發生器在應用時應注意的問題
目前我公司在5條絕緣串列線上配備了氮氣發生系統,從2006年就已開始使用,至今運行穩定,有力地保證了產品的質量。結合本公司的經驗,總結出以下在使用中應該注意的幾點:
(1)選型,也就是氮氣發生系統的工作能力應與串列線的需求量相匹配。正常情況下,串列線拉絲機所需要的氮氣量約為4 m' ,換算成壓力,只需要0.5 kg。氮氣機所需的壓縮空氣的壓力大約在5~6 kg。
(2)對于絕緣串列線來說,銅絲所需要的保護部位在退火部分,所以在設備的退火冷卻部位需安裝氮氣出口,出口大小對于氮氣的流量、壓力關鍵。
(3)定期對氧的含量進行檢測,以防止氧氣進人退火冷卻部位,正常情況下,每兩年對碳分子篩進行更換,這樣可以保證氮氣的純度。
(4)氮氣的過濾系統需要定期排放雜質,一周- -次即可。氮氣發生系統內部的閥門、轉換器、排污閥都需定期清洗。
(5)要定期檢查氨氣發生系統內部的電磁閥及其他閥門,因為氮氣機頻繁啟動和關閉都會影響閥門的壽命,而一旦閥門損壞,就不能產出合格的氮氣,對產品質量也會有損害。
(6)在使用氮氣發生器的同時,可以配備使用壓力報警器,當壓力小于設定值時,系統會發出報警聲音,報警裝置是通過PLC來控制(見圖3)。
照DLT1070-2007《中壓交聯電纜抗水樹性能鑒定試驗和要求》進行評價。該標準主要規定了國內6~35kV中壓交聯聚乙烯絕緣電力電纜抗水樹性能鑒定的試驗方法和要求。與本文所述標準相比,主要有以下幾點不同:
(1)從樣品選擇上,DL/T 1070- 2007規定只能選用50 mm2銅芯導體,電壓等級為8.7/10kV或
8.7/15 kV。而SANS 6284-5 :2007樣品選擇相對寬泛。
(2)從老化程序上,DL/T 1070要求對21個試樣分別進行不同類型試驗,未老化樣品進行電氣測
量和交流逐級擊穿,14 d負荷循環樣品進行熱沖擊逐級擊穿,120d、180d、360d老化后的樣品都進行交流逐級擊穿試驗,所有經過長期加速老化的樣品均要進行結構檢查和水樹檢查。和SANS 6284相比,DL/T 1070的試驗程序更為復雜,每種試驗都規定了相應的考核要求。
(3)從老化條件上,DL/T 1070要求(27 +1)kV,頻率為49~61Hz,在加速水樹老化的過程中,還要穿插進行不同天數的熱負荷循環。而SANS6284對老化條件只有電壓和溫度的要求,頻率可以
洗擇50Hz或500Hz.在500Hz電源下老化可以大大縮短老化時間。
(4)結果的評價:DL/T 1070規定了不同時間加速老化條件下的擊穿電壓耐受值,而SANS 6284
由于后12個樣品老化條件-致,所以標準給出了一系列擊穿場強值下所達到統計個數。
4結束語
長期老化試驗系統成功地應用于檢測,不但解決了我公司出口南非的中壓電纜老化試驗的問題,為產品成功打人南非市場奠定了基礎,同時也國內該項試驗的空白。目前工頻下的電纜長期老化試驗正在進行中,我們將對工頻和中頻下老化的試驗結果進行比較,分析其在不同頻率下的水樹形成機理有何異同之處。
5結束語
氮氣發生系統的氣源是普通的壓縮空氣,幾乎每個制造企業都會有空壓機組,當空壓機工作時就可利用氮氣發生系統生產不同純度的氮氣。
氮氣在電線電纜行業中的使用已越來越普遍,我公司在生產物理發泡電纜、半柔同軸電纜( Quick-form)時都已使用氮氣,氮氣不光可以起到防止銅絲氧化的作用,而且也是--種比較穩定可靠的加熱媒體,氮氣的加熱溫度可以達到500。C以上。
原來使用瓶裝氮氣時,一年所需費用在15萬元左右。自從使用氮氣發生器后每年可節約5萬元以上,而且還降低了人力成本。更重要的是,可得到質量穩定、獲取便捷的氮氣,沒有必要再為更換氮氣瓶而耗時耗力,大大提高了生產效率。